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河北光科講解:雷達(dá)液位計(jì)出現(xiàn)故障以及應(yīng)對(duì)方

時(shí)間:2020-06-20   訪問(wèn)量:1463

  

  油罐液位測(cè)量是油罐儲(chǔ)油測(cè)量的主要方法,測(cè)量的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到的利益和安全[1]。雷達(dá)水位計(jì)的正常使用對(duì)臺(tái)站收發(fā)石油、厚稀油率、沉降及原油徑流等起著重要的作用,可以說(shuō)雷達(dá)水位計(jì)是調(diào)度員的“眼睛”。

  原油儲(chǔ)存、厚稀油混合配置及加熱加壓輸送等工作主要在大型車站倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行。目前儲(chǔ)備46萬(wàn)個(gè)油,16個(gè)油罐、復(fù)雜油庫(kù)、頻繁轉(zhuǎn)換過(guò)程、調(diào)度人員分析羅斯蒙特雷達(dá)液位計(jì)(以下液位計(jì))水平顯示系統(tǒng)的數(shù)據(jù),快速確定流程轉(zhuǎn)換是否出錯(cuò),如果發(fā)生水平顯示系統(tǒng)故障,手動(dòng)接受油罐檢查,從而增加勞動(dòng)強(qiáng)度和安全風(fēng)險(xiǎn)。因此,降低液位計(jì)水平顯示系統(tǒng)的失敗率與石油生產(chǎn)的安全和油庫(kù)的順利運(yùn)輸有關(guān)。一液位計(jì)的工作方式如圖1所示,液位計(jì)通過(guò)坦克頂部的天線發(fā)射雷達(dá)信號(hào)來(lái)測(cè)量液體水平。雷達(dá)信號(hào)在液體水平上反射時(shí),回聲由天線接收。通過(guò)檢測(cè)該段的高度,確保罐內(nèi)的空高度,可以結(jié)合雷達(dá)安裝位置的實(shí)際高度,得到罐內(nèi)的液位數(shù)據(jù)。RS485接口連接通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)通信單元元素(FCU)提供的父計(jì)算機(jī),允許傳輸參數(shù)和警報(bào)信號(hào)(如級(jí)別),或通過(guò)父計(jì)算機(jī)控制智能雷達(dá)顯示[2]。

  液位計(jì)工作原理

  2故障現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

  2013 ~ 2017年,液位計(jì)失敗率逐年增加(圖2),2017年1 ~ 12月找到《自動(dòng)化、儀表故障登記 表》和職位交換記錄,將液位計(jì)的故障情況匯總為表1。

  液位計(jì)故障計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果

  液位計(jì)錯(cuò)誤情況摘要

  進(jìn)一步總結(jié)了2017年液位計(jì)現(xiàn)場(chǎng)故障情況,整理的統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表2。

  液位計(jì)故障統(tǒng)計(jì)結(jié)果

  表2顯示,2017年該反坦克液位計(jì)故障共16起,其中雷達(dá)頭通信板燃燒、線路接頭損壞等引起的雷達(dá)數(shù)據(jù)傳輸故障7起,占總故障的43.75%。液位錯(cuò)誤共6次,占總故障的37.50%。因此,數(shù)據(jù)傳輸故障和液位錯(cuò)誤不良是液位計(jì)顯示系統(tǒng)故障率高的主要因素。

  3故障原因分析

  討論上述失敗原因,并在表3中列出失敗原因的確認(rèn)方法和標(biāo)準(zhǔn)。

  檢查液位計(jì)數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤和液位錯(cuò)誤原因

  表3所示的10個(gè)結(jié)束原因中,如果員工技術(shù)培訓(xùn)不充分,現(xiàn)場(chǎng)一次表失敗,不能提供數(shù)據(jù)率,雷達(dá)設(shè)備老化,需要更新系統(tǒng)軟件,非接觸雷達(dá)的限制,上部坦克電纜老化,拆卸維修的雷達(dá)頭密封不嚴(yán)格,不是主要原因。液位計(jì)故障的主要原因是液位偏差校正調(diào)整頻繁,混淆,軟件干擾回波處理失敗,雷達(dá)波反射板腐蝕變形三大原因。3.1級(jí)偏差補(bǔ)償調(diào)整頻繁,混亂

  運(yùn)行組每月10、20、30日對(duì)靜態(tài)坦克進(jìn)行坦克油庫(kù),在每次清點(diǎn)后,工作站技術(shù)人員對(duì)影響油位計(jì)算的大誤差的液位修改偏差修正值,一般修改雷達(dá)頭到坦克底部的回波的數(shù)值基準(zhǔn)參考距離,按照坦克油數(shù)據(jù)修正指示水平實(shí)施。

  2017年磁盤級(jí)錯(cuò)誤記錄見(jiàn)表4。

  磁盤庫(kù)級(jí)別錯(cuò)誤歷史記錄

  經(jīng)常修改錯(cuò)誤罐級(jí)錯(cuò)誤偏差記錄

  表4綜合分析數(shù)據(jù),出現(xiàn)液位錯(cuò)誤總是經(jīng)常更正錯(cuò)誤的3#、4#、9#、12#罐,偏差值見(jiàn)表5。

  在庫(kù)存搬運(yùn)時(shí),將靜態(tài)顯示水平修改為坦克高度的“基準(zhǔn)水平”是不適當(dāng)?shù)?,因?yàn)槿斯ち康挠团c產(chǎn)出的數(shù)據(jù)一致。由于不同水平的液位計(jì)測(cè)量誤差不是值,因此,通過(guò)一次磁盤庫(kù)結(jié)果修改油罐的總高度,無(wú)法從根本上消除實(shí)際油位和液位計(jì)顯示油位的誤差[7]。這就是液體水平修改后的油罐反復(fù)出現(xiàn)液體水平錯(cuò)誤故障的原因。因此,為了減少雷達(dá)水平系統(tǒng)級(jí)顯示錯(cuò)誤,使用更合理的調(diào)整方法。

  3.2軟件干擾回顯處理失敗

  如果雷達(dá)水平顯示為虛擬或錯(cuò)誤水平,則PC系統(tǒng)將找到該雷達(dá)頭的波形,波和錯(cuò)誤信號(hào)[8]在藍(lán)線上相交(圖3)。雷達(dá)料位系統(tǒng)可以使用軟件執(zhí)行干擾回波處理、欠波處理、空罐處理、整體油罐處理、表面回波跟蹤和過(guò)濾等六大功能。羅斯蒙特雷達(dá)液位計(jì)比時(shí)間脈沖打印機(jī)(PTOF)儀表更可靠,處理干擾回波的能力更強(qiáng),準(zhǔn)確度達(dá)到FMCW。使用過(guò)程中,對(duì)各種高溫、腐蝕等液位測(cè)量不利,儀表故障率高,使用周期短,信號(hào)弱,發(fā)生離合器等現(xiàn)象,手動(dòng)修改振幅閾值值,消除離合器[9]。

  a和b

  上位機(jī)系統(tǒng)雷達(dá)頭波形

  3.3雷達(dá)反射板腐蝕變形

  雷達(dá)水平測(cè)量使用一個(gè)反射板在浮環(huán)槽中進(jìn)行回波反射,并對(duì)《羅斯蒙特液位測(cè)量產(chǎn)品手冊(cè)》“非接觸雷達(dá)安裝指南”中進(jìn)行水平測(cè)量的金屬反射板的選擇和安裝(圖4)提出了具體要求[10 ~ 12]。

  液位測(cè)量金屬反射板安裝示意圖

  上部坦克解決了反射錯(cuò)誤信號(hào)的雷達(dá)頭、反射板和電纜的問(wèn)題。分析結(jié)果表明,反射板中發(fā)生腐蝕變形的雷達(dá)液位指示都發(fā)生了一定程度的液位錯(cuò)誤和數(shù)據(jù)傳輸失敗。如圖5所示,變形嚴(yán)重的反射板面無(wú)法測(cè)量水平傾斜,不符合產(chǎn)品手冊(cè)中金屬反射板安裝要求,需要更換變形雷達(dá)波反射板。

  現(xiàn)場(chǎng)站實(shí)際安裝反射板變形

  4糾正措施

  4.1優(yōu)化系統(tǒng)級(jí)錯(cuò)誤調(diào)整方法

  整頓前的修正方式可以簡(jiǎn)單地理解為如圖6所示,修正罐以修正錯(cuò)誤。

  原油罐液位顯示偏差補(bǔ)償修正方法

  改變油罐液位指示錯(cuò)誤的偏差修正方法[13]。筆者分析了一個(gè)油罐在一定時(shí)間內(nèi)的誤差,提出了只找出平均偏差,只修正校正距離的方法。也就是說(shuō),僅錯(cuò)誤地調(diào)整顯示水平,坦克高度的誤差補(bǔ)償0,不影響修正坦克高度的值,根據(jù)坦克數(shù)量的不同,顯示出的液體位置[14]準(zhǔn)確地表示為圖7所示。

  作者提出了油罐液位顯示偏差補(bǔ)償?shù)男拚椒ā?/p>

  另外,對(duì)在工作崗位上進(jìn)行油罐回收工作的調(diào)度程序也提出了以下要求。

  A.每月10、20、30日,對(duì)靜態(tài)油罐的油罐庫(kù)存,遵守大容量油操作程序,遵守油測(cè)量計(jì)算方法,油數(shù)據(jù)應(yīng)平均3次測(cè)量值。準(zhǔn)確的油數(shù)據(jù)具有參考價(jià)值[15];

  B.對(duì)于有誤差的坦克和誤差數(shù)據(jù),要及時(shí)記錄,確認(rèn)液位修改,修改后可以匹配。

  C.錯(cuò)誤值更正在專業(yè)技術(shù)人員分析和匹配數(shù)據(jù)后才能執(zhí)行,工作人員沒(méi)有修改權(quán)限限制。

  4.2干擾回波、雜波手動(dòng)處理

  4.2.1使用PC級(jí)顯示系統(tǒng)軟件調(diào)試回波

  步驟a

  步驟B-1

  步驟B-2

  步驟c

  卸下離合器并阻止錯(cuò)誤信號(hào)的步驟d

  如果雷達(dá)級(jí)系統(tǒng)發(fā)生虛擬高度、錯(cuò)誤等錯(cuò)誤,操作員使用較高的計(jì)算機(jī)級(jí)顯示系統(tǒng)軟件測(cè)試回聲[16]。小組成員聯(lián)系工廠軟件工程師,在工廠技術(shù)人員的指導(dǎo)下,將系統(tǒng)的離合器拆除,并切斷錯(cuò)誤信號(hào)步驟的方法總結(jié)如下。

  A.右鍵單擊出現(xiàn)錯(cuò)誤的雷達(dá)頭序列號(hào),然后單擊“properties properties(屬性)”屬性選項(xiàng)(圖8a)。

  B.選擇屬性框的configuration配置項(xiàng),然后單擊“搜索tankScan雷達(dá)”,等待歷史數(shù)據(jù)進(jìn)度完成(圖8b)。

  C.按右鍵“new amplitude threshold point(新建閾值點(diǎn))”以在反射峰值上生成新的閾值點(diǎn)(圖8c)。D.在新閾值點(diǎn)按住左鍵,拉出選擇框以放大調(diào)整區(qū)域的波形,創(chuàng)建標(biāo)記點(diǎn)微調(diào)修正回波,然后單擊“OK”保存雷達(dá)并重新啟動(dòng)(圖8d)。

  4.2.2振幅門極限修正手動(dòng)干涉回波

  軟件干擾回波處理失敗的解決方法是修正振幅門限制,手動(dòng)干擾回波。具體操作步驟如下:

  A.右鍵單擊出現(xiàn)錯(cuò)誤的雷達(dá)頭序列號(hào),然后單擊“properties properties(屬性)”屬性選項(xiàng)(圖9a)。

  B.選擇“屬性”框的configuration配置項(xiàng),然后單擊“掃描tankScan雷達(dá)”,等待讀取歷史數(shù)據(jù)進(jìn)度(圖9b)。

  C.干涉回波在門限制范圍內(nèi),用戶定義干涉語(yǔ)句限制以過(guò)濾弱干涉回波(圖9c)。

  D.在平靜條件下,設(shè)置大約20%的表面回波振幅,以過(guò)濾和消除較弱的干擾回波(圖9d)。

  修改振幅門限制以手動(dòng)干涉回聲的步驟ABCD 4

  4.3修復(fù)或更換變形后的反射板

  如果雷達(dá)波反射板發(fā)生腐蝕變形,請(qǐng)按照以下方式進(jìn)行維修或更換:

  A.此反射板已經(jīng)淘汰,請(qǐng)咨詢不能提供新產(chǎn)品更換的產(chǎn)品制造商。

  B.咨詢公司技術(shù)人員,如304不銹鋼板1.2米1.2米、2塊鋼板、2米1米切割的鋼板。但是焊接的鋼板弧度大,不能滿足金屬反射板安裝要求[17];

  C.在材料過(guò)程中,從工作站內(nèi)的廢棄物中選擇兩個(gè)2m1m白板組合,通過(guò)水平設(shè)置確保雷達(dá)波發(fā)射正確。糾正措施實(shí)施后,保證了測(cè)量信號(hào)反射的平穩(wěn)、準(zhǔn)確傳輸,使雷達(dá)電平終端能夠正確地得到數(shù)字基座。這種方法便宜,信號(hào)反射強(qiáng)。但是相比原產(chǎn)品鋁信號(hào)板使用周期短,容易變形。

  5實(shí)施效果

  從2018年9月到2019年2月,重新統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)雷達(dá)水平顯示系統(tǒng)的故障情況見(jiàn)表6。雷達(dá)水平顯示系統(tǒng)顯示,維修前月平均故障率降低到1.33%,維修后減少到0.50%,故障率明顯降低。

  整流后液位顯示系統(tǒng)故障統(tǒng)計(jì)結(jié)果

  5.1實(shí)施經(jīng)濟(jì)效益糾正措施后,

  減少了雷達(dá)進(jìn)程級(jí)別和信號(hào)傳輸錯(cuò)誤的發(fā)生次數(shù)。由于此系統(tǒng)制造商將維維修員指定為外道中,因此為了解決維修員,部分故障需要計(jì)算為一次往返運(yùn)費(fèi)200韓元,因此成本節(jié)約包括200元13次=2600元。減少現(xiàn)場(chǎng)維修次數(shù)。勞動(dòng)力成本為每人每天150元,工作量與勞動(dòng)力成本加起來(lái)為150元2人13次=3900元。

  參與了數(shù)月內(nèi)共維修10臺(tái)易拉罐的雷達(dá)系統(tǒng)維護(hù),解決了12次故障,防止了故障后雷達(dá)頭的頻繁更換。通信板制造商每張4萬(wàn)韓元,雷達(dá)組件每只7萬(wàn)韓元(不出售制造商雷達(dá)頭通信板,備件只能購(gòu)買組裝的組裝型雷達(dá)頭),從而節(jié)省了40萬(wàn)~ 70萬(wàn)韓元的費(fèi)用。兩個(gè)雷達(dá)反射板,鋁反射板制造商每臺(tái)支付2萬(wàn)元。小組用修理車站內(nèi)舊易貨的4塊白板替代損失額共節(jié)約了4萬(wàn)元。

  投資價(jià)值3萬(wàn)元的RTU控制系統(tǒng)電源柜;通訊板維護(hù)費(fèi)30元10=300元。概括來(lái)說(shuō),此次水利更換液位計(jì)顯示系統(tǒng)的節(jié)約成本為41.62萬(wàn)韓元至71.62萬(wàn)韓元。

  5.2社會(huì)、安全和技術(shù)利益

  2017年該站處理年混合油流量383萬(wàn)噸,因水位表顯示系統(tǒng)故障,原油輸送工中斷等,積極協(xié)助完成原油運(yùn)輸任務(wù),沒(méi)有產(chǎn)生積極的社會(huì)效益。此次整頓有效地降低了水位表顯示系統(tǒng)故障的頻率,確保原油運(yùn)輸工作安全順利進(jìn)行。此外,還可以確保雷達(dá)水平系統(tǒng)的使用,并避免員工爬罐油時(shí)可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)此次整備,進(jìn)一步了解了液位計(jì)的技術(shù)特性,并為未來(lái)日常檢查和維修工作提供了技術(shù)支持。

  6建議

  為了確保液位計(jì)顯示系統(tǒng)的正確運(yùn)行,提供了以下建議:

  A.制定《雷達(dá)液位計(jì)維護(hù)與保養(yǎng)操作規(guī)程》,實(shí)施該制度,納入《油庫(kù)維修工崗位職 責(zé)》,要求維修班定期維護(hù)。

  B.嚴(yán)格的檢查工作,包括對(duì)液位計(jì)的日常管理,《運(yùn)行班組交接班制度》,操作小組及時(shí)清洗雨雪,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

  C.調(diào)度員應(yīng)嚴(yán)格遵守《大罐量油操作規(guī)程》,遵循流量測(cè)量計(jì)算方法,及時(shí)測(cè)量發(fā)生的錯(cuò)誤,將逆組“十板臺(tái)”要求細(xì)則并入《調(diào) 度工崗位職責(zé)》。

  7結(jié)束語(yǔ)

  現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了羅蒙特雷達(dá)液位計(jì)顯示系統(tǒng)錯(cuò)誤,主要失敗原因是液位偏差校正調(diào)整頻繁、混亂、軟件干擾回波處理失敗和雷達(dá)波反射板腐蝕變形三類,因此,采取糾正措施后,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和技術(shù)效益明顯提高,為日常檢查和維護(hù)工作提供了技術(shù)保障。轉(zhuǎn)移:雷達(dá)液位計(jì)在濃供控制系統(tǒng)和可視化改造中的